4月10日,重啤大竹林酒厂,工作人员正在抽查下线的新品。记者 张锦辉 摄/视觉重庆
“新瓶乐堡生产线热能耗成功从每百升6.63千瓦时,降到每百升3.11千瓦时,降幅达53%!这个数据简直振奋人心!”4月9日晚8点过,重庆啤酒股份有限公司(以下简称重啤)大竹林酒厂精益生产经理吴延华发出一封电子邮件,抄送给区域供应链总监陈波及大竹林酒厂工程部、酿造部等部门的二十余人,大家连日来加班的疲惫一扫而空。
这样的场景,在重啤并非首次上演。
重啤大竹林酒厂是国家级绿色工厂。2023年,在国际权威评级机构MSCI(明晟)的ESG(环境、社会及公司治理)最新评价中,重啤的评级为“AA”,成为我国A股120多家食品饮料上市公司中,评级最高的两家企业之一。这家啤酒生产企业,背后有着怎样的绿色制造故事?
从88℃到60℃的“搬运术”
啤酒制造要经过一系列工艺过程:原料粉碎、糖化/糊化、过滤、煮沸、回旋沉淀后得到麦汁,麦汁冷却后进入发酵罐,发酵完成再经过过滤,送到包装车间灌装并杀菌。
在酿造车间的麦汁冷却环节,会产生大量温度在88—90℃的高温水。这部分水蕴含的热能,酿造车间仅能消化一部分,大部分此前都被浪费掉了。与此同时,几十米外的包装车间里,巴氏杀菌的热源却要靠燃烧天然气来提供。
能否将酿造车间的多余热能用到杀菌机上?去年,陈波带着团队开始琢磨这件事,并让精益生产经理吴延华来牵头。
难点在于两个方面:一是啤酒杀菌用的巴氏消毒法,温度只需60℃,酿造车间90℃左右的热水无法直接用来杀菌;二是酿造车间自身也需要热能,如何在保证自身需求的同时,最大化地提供给包装车间?
吴延华召集工程部、酿造部、包装车间等部门相关人员,经过头脑风暴,决定在包装车间杀菌机旁增加两组换热器,相当于一个小型的“热能交换站”。酿造车间和洗瓶机的富余热能一起被送到这个“交换站”,再送到杀菌机,既能解决温差问题,也能实现能源利用最大化。此外,吴延华还组建了一个20多人的“热能交流”微信群,每天定时收集相关数据。
经过反复测试和改进,这个“交换站”成功见效——就在最近,生产新瓶乐堡的生产线通过这套系统,将热能耗从之前的每百升6.63千瓦时降到每百升3.11千瓦时,降幅达53%。吴延华测算,如果完成2条生产线的改造,每年可节约天然气成本150万元。
0.05兆帕背后的“精算之战”
电耗,是啤酒厂的重要能耗之一。
在重啤27家酒厂中,大竹林酒厂的整体电耗是最低的,但公用工程部经理蒋淼在查看报表时发现,酒厂的压缩空气系统(以下简称空压系统)的单项电耗排名还有优化的空间。
空压系统在酒厂举足轻重——几乎所有设备和工艺,都要用到压缩空气,例如阀门开关、发酵罐备压、麦汁充氧、压滤机排糟等。
蒋淼及团队梳理后发现,之前的空压系统如同食堂“大锅饭”——全厂6个用气区域,每个区域都有成百上千个用气点,共用一条0.6兆帕的供气管道。
像气动阀门这类“小孩”(高压低流量设备)和排糟这类“壮汉”(低压高流量设备)被迫“吃大锅饭”,导致系统长期高压运行,空压机频繁启停,导致电耗高。于是,工程师们给设备“分桌开席”:把排糟系统等2个“大胃王”移出主系统单独供气,剩余用气点重新分配,还新增了压空缓存罐,使系统运行更加平稳。
经过一系列的调配,系统压力从0.6兆帕降至0.55兆帕,空压机日均启停次数大幅下降。仅在3月份,空压系统就节约了4766.22度电。每百升电耗从去年12月的0.65度,降到今年3月的0.47度,实现了28%的降幅。“下一步,我们将对制冷环节的电耗进行攻关。”蒋淼说。
经处理后可以养鱼的废水
重啤大竹林酒厂进门不远处生态水池的一泓碧水中,有一群悠然摆尾的锦鲤。令人意想不到的是,这些生态池的景观用水,其实是经过深度处理的啤酒生产废水。
从原料浸泡到发酵酿造,从设备清洗到灌装环节,啤酒制造的每个工序都会产生工业废水。对此,大竹林酒厂投资逾百万元建设中水回用系统,构建起四重净化屏障:通过生化处理实现有机质降解,借助碳滤吸附去除杂质,经砂滤截留悬浮颗粒,最终通过反渗透膜分离技术完成深度净化。
经检测,系统产出的中水部分指标优于市政自来水,可应用于厂区绿化灌溉、设备冷却循环、卫生清洁等场景,年节水能力突破3万吨。
这种精细化管理带来了显著的绿色效益。相较于啤酒行业每百升3.5百升的耗水基准,大竹林酒厂将单位水耗下降至1.7百升,降幅达51%。若将重啤十年间5000万吨的节水总量量化,相当于节省了3.57个西湖的蓄水量。
前不久,重啤发布2024年ESG报告显示,通过能源结构优化和工艺革新,2024年重啤旗下酒厂减少碳排放2531吨,较2015年的基线数据降低70%,每百升啤酒碳排放较2023年下降4.5%,较2015年下降76.7%。